我公司對電站增效擴容改造經(jīng)驗談
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我公司對電站增效擴容改造一直非常重視,早在90年初就成立了專(zhuān)門(mén)的電站改造部門(mén),組織相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對老電站進(jìn)行調研,發(fā)揮杭發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢,分析電站存在的一些問(wèn)題,對改造的可行性進(jìn)行探討。
一、省內有較多的電站建于上世紀七、八十年代,經(jīng)過(guò)幾十年運行,目前這些老電站主要存在以下問(wèn)題:
1、設備陳舊。有的電站機組已超使用年限,電氣設備老化嚴重,絕緣性差,隨時(shí)都有可能發(fā)生事故。
2、機組設備本身存在缺陷。由于當時(shí)設備制造技術(shù)水平所限,加上這些年來(lái)企業(yè)對老電站維護投入不足,導致整個(gè)機組跑、冒、滲、漏現象嚴重,機組整體故障率高,發(fā)電能力大大下降。
3、機組主要性能參數與電站實(shí)際運行參數不匹配,水輪機處于非最優(yōu)工況區運行,導致機組運行效率低、振動(dòng)及噪音大,而且機組使用壽命也將大大縮短。
二、產(chǎn)生這一問(wèn)題的主要原因為:
1、早期建成的一些小水電站,由于當時(shí)是計劃經(jīng)濟時(shí)代,受到客觀(guān)條件限制,不按電站具體條件而套用制造廠(chǎng)的產(chǎn)品型號。當時(shí)轉輪型號少,不少小水電站只能套用相近轉輪,出現很多電站水頭參數不同而所用的機型相同的現象;
2、電站設計時(shí)由于缺少必要的水文資料,導致電站建成后實(shí)際的來(lái)水量和水頭與設計工況不符,導致機組的運行工況偏離最優(yōu)工況。
3、電站運行管理技術(shù)、方法落后,自動(dòng)化管理程度低。
三、針對上述存在的問(wèn)題結合我公司對電站改造的經(jīng)驗,我們認為電站水輪發(fā)電機組的改造主要應從以下幾個(gè)方面著(zhù)手:
1、選擇好一個(gè)與原機組流道相近的高效、新型轉輪尤其重要,是改造能否成功的關(guān)鍵,新轉輪出力可提高3%~10%;
2、對原機組的埋入部分盡可能地保持不變,如何來(lái)適應新轉輪要進(jìn)行分析;
3、對原機組的發(fā)電機可采用整體更換或對發(fā)電機的定子線(xiàn)圈和轉子線(xiàn)圈進(jìn)行更換改造的方法來(lái)提高容量,應用目前先進(jìn)的電磁計算技術(shù),采用新材料、新工藝、提高絕緣等級,改善通風(fēng)條件來(lái)提高出力;
4、主機改造增容幅度的選擇需科學(xué)嚴密,這方面需做的工作較多。主要有:對電站現有的運行參數、壓力鋼管特性、機組混凝土的強度、原機組保留部件的強度核對等等,通過(guò)一系列的核對來(lái)確定一個(gè)安全的增容幅度。
5、對原機組的技術(shù)資料要進(jìn)行認真分析,同時(shí)需查找原機組的一些重要部件的尺寸記錄和材料結構,我公司至今完整地保留著(zhù)每套杭發(fā)生產(chǎn)機組的記錄,對電站的改造提供了有利條件,至今一如繼往地為電站提供各種服務(wù)。
至今我公司已完成大小電站的改造有數百座,代表性主要有:新安江電廠(chǎng)轉子改造從72500kW增到90000kW,江西洪門(mén)水力發(fā)電廠(chǎng)的4套7500kW增到9000kW,貴州紅楓發(fā)電廠(chǎng)12000kW增到15000kW,河北潘家口大黑汀電站、湖北陸水發(fā)電總廠(chǎng)、江西江口水力發(fā)電廠(chǎng)的8800kW機組的改造;省內電站有:對河口電站、賦石電站、皎口水電站、銅山源電站、大白岸水電站、長(cháng)潭電站、桐柏電站、棣山電站、孝豐電站、長(cháng)詔電站等等。
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